印染廢水是較難處理的工業(yè)廢水之一。廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質(zhì)、砂類物質(zhì)、無機(jī)鹽等。今天我們就來看一看某印染廢水案例分析。

山東某紡織印染廠主要生產(chǎn)棉針織產(chǎn)品,廢水主要來源于漂煉(包括退漿、煮煉等)、染色、皂洗等生產(chǎn)工序,另外還有少量的生活污水。由于該廠產(chǎn)品種類較多并且隨客戶的需求而變化,因此所用染料種類較多,且每天的用量及種類規(guī)律性不強。采用的染料主要包括直接染料、還原染科、硫化染料及活性染料,染色過程中還需加助劑、堿等化學(xué)藥劑,所用漿料為淀粉與聚乙烯醇。因此,廢水中含有大量殘余的染料、助劑、漿料、廢堿、纖維雜質(zhì)、無機(jī)鹽等,有機(jī)物含量高、色度大、pH值變化大,若不經(jīng)處理,直接排放,勢必對周圍環(huán)境造成嚴(yán)重污染。

該廠每日排放廢水量為400m3/d,其中:漂煉廢水為140-160m3/d,印染廢水為150-170m3/d。綜合廢水水質(zhì)為COD=700-900mg/L,BOD=180-230mg/L,pH>9,SS=150-200mg/L,色度>400倍。

1. 工藝流程的確定

從國內(nèi)印染廠運行經(jīng)驗教訓(xùn)來看,單純的物化或生化處理很難達(dá)到甚至根本不能達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287一2012)。特別是單純的物化處理運行費用高,污泥(浮渣)較難處理,經(jīng)濟(jì)上不合理,運行不穩(wěn)定,其處理效果隨染料的變化會有很大的波動。印染廢水的可生化性較差,單純生化處理工藝(特別是單純好氧處理工藝)可以將BOD降到很低,但COD及色度卻很難達(dá)標(biāo)。

從該廠廢水中所含染料分析:硫化染料不溶于水,多以膠體狀態(tài)存在;還原性染料為離子性的疏水性染料,在水中溶解度小,主要以懸浮微粒形態(tài)存在,穩(wěn)定性較差;直接染料是具有磺酸基或羧基的偶氮染料,能溶于水,但其結(jié)構(gòu)具有直線展開和芳環(huán)排列同平面的特點,在水溶液中有較大聚集傾向性;活性染料以單偶氮型為主,易溶于水。直接染料、硫化染料、還原染料經(jīng)物化處理(混凝沉淀或氣浮)有較高的去除率,COD及色度會大大降低,但活性染料經(jīng)物化處理,若要達(dá)到滿意的脫色效果,投藥量很大。根據(jù)廠內(nèi)實際情況及染料特點,確定將該廠廢水采用物化-生化工藝,工藝流程圖見1。處理過程中產(chǎn)生的浮渣及污泥進(jìn)入干化廠干化后外運。

2. 主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備

(1)水解與調(diào)節(jié)池 池體尺寸為8m×4.5m×4m,總?cè)莘e144m3,平均水力停留時間8h,具有水解與調(diào)節(jié)雙重功能,池體中下部為不動容積,加入污泥,池內(nèi)設(shè)置配水系統(tǒng),池體均勻布置布水口,上部為變水位調(diào)節(jié)容積,水泵吸水口位于二者的分界面處,污水從配水口流出上行,并通過污泥層與污泥接觸。水解菌將污水中的大分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物,提高污水的可生化性。

(2)氣浮裝置 氣浮池尺寸為4m×2.3m×2.18m,處理能力為20m3/h,采用水泵吸水管射流溶氣氣浮方式,省去空壓機(jī),降低了系統(tǒng)的噪聲。

(3)曝氣生物濾池 池體尺寸為2.5m×2.5m×4.3m,共3格,濾料層高度為2m,承托層高為0.6m,濾料粒徑為3~5mm。池體內(nèi)各設(shè)置一套大阻力配水系統(tǒng)與一套穿孔管配氣系統(tǒng)。

(4)清水池 池體尺寸為5m×2.0m×2.8rn,用于曝氣生物濾池的反沖洗。